上图为与会代表到西安航天三沃化学公司参观旋转RTO应用情况。
净化效率达99.5%
5月8~10日,由中国工业环保促进会化工委员会主办、北京中吉节能环保技术研究中心协办的2019年全国化工VOCs深度治理与减排技术论坛暨西安昱昌旋转式RTO新技术发布会在西安举办。会上,生态环境部环境规划院副研究员冯悦怡针对VOCs综合治理策略,提出了源头削减、过程控制、末端治理三个方面的建议,特别是在末端治理环节,应加快建设高效治理设施,推进污染设施升级改造。会上,用于末端治理环节的旋转式RTO新技术引起了与会代表的关注。
“旋转式RTO适用于绝大多数工业有机废气的治理,非甲烷总烃可超低排放。近几年来,随着旋转式技术的引入并不断改进优化,旋转式RTO已成功应用于印刷、包装、涂布、涂装、化工等领域有机废气的治理,特别是煤化、焦化行业产生的废气,含有一氧化碳、甲烷、脂肪烃、苯系物等难以用其他方法处理的组分,可采用旋转式蓄热氧化技术进行处理。对于煤化工、化肥行业新建、在建项目,凡涉及低温甲醇洗工段排放的高浓度无氧废气的治理时,可将全厂污水池、罐区回收后的低浓度废气作为补充空气进入旋转式RTO一并处理,降低企业VOCs治理成本,并可进行余热回收,经济效益显著。”西安昱昌环境科技有限公司总经理任玲辉介绍。
在西安昱昌环境科技有限公司研发的旋转RTO应用现场——西安航天三沃化学有限公司,与会代表仔细了解了新技术的使用效果。据三沃化学现场负责人介绍,西安航天三沃化学有限公司主要生产胶粘剂、挠性覆铜板,其胶粘剂生产车间、涂布车间有组织机废气需要治理,处理风量为40000m3/h,VOCs组分主要为丁酮,浓度3000~4000mg/m3。该公司2014年年初上了一套三床式RTO,非甲烷总烃排放浓度52mg/m3,排烟温度87℃,排烟热损失较高,余热回收装置可供的导热油很少,基本处于闲置状态,运行期间切换阀曾出现泄漏问题导致排放严重超标,被迫停机更换切换阀。经过多次考察研究,三沃化学采纳了昱昌的一套旋转式RTO,净化处理后非甲烷总烃排放浓度21mg/m3,净化效率达到99.5%,排烟温度56℃,炉体表面温度45℃,热效率高达97%。旋转RTO自维持运行浓度1500mg/m3,可以回收余热64万kcal/h,配套导热油余热回收装置给生产车间涂布机烘箱提供热源。
“旋转式RTO在解决VOCs污染的同时,可回收的余热量较多,每小时可节省天然气80m3/h,每年节省天然气消耗63万m3,节省燃气费用200余万元。”该负责人说。
任玲辉介绍:“蓄热式氧化法处理VOCs有两床式、三床式以及旋转式RTO。旋转RTO的优势,一是旋转式分为12个蓄热室,进气、出气切换连续平稳,气压波动低至25Pa,不易发生回火,安全性高;采用一个旋转阀进行气体分配,运行稳定可靠,故障率低;旋转阀采用迷宫结构面密封,无泄漏,净化效率高达99.5%。二是旋转式炉体表面积约为三床式的60%,炉体表面热损失小;单位时间内蓄热陶瓷利用率高,热效率高,排烟温度低,冷炉启动消耗的天然气量低。三是旋转式结构紧凑,钢材用量为三床式的60%,保温棉用量减少一半,蓄热陶瓷填充量仅为三床式的70%,占地较小,投资成本较低。同时,旋转式自运行浓度为1.5g/m3,三床式为2.5g/m3,对于有机组分浓度低于2.5g/m3的废气,三床式需要补充天然气,而旋转式无需消耗天然气即可自运行。”