茂名石化:小技改创造大效益

来源:中国石化新闻网   2019-05-30 阅读:2

  “能不能换个思路,把尾气压缩机C241中间体吹扫气体全部回收,循环利用。”5月份,茂名石化化工分部聚丙烯车间设备主任刘培柱提出的这一优化思路,经分析、评估后迅速得到实施,通过对3号聚丙烯装置尾气压缩机C241中间体吹扫气体的回收,实现了能源回收利用,每年可创造效益约630万元。

  尾气压缩机C241主要作用是对来自沉降器的尾气进行压缩,使压缩后的气体返回第一反应器。其中C241中间体吹扫气体则将排至火炬系统,直接燃烧,因此造成了物料的浪费。

  “C241中间体吹扫气体为丙烯,是聚丙烯装置的主要成产物料,如果可以为此股丙烯重新找到‘用武之地’,将实现真正的变废为宝。”车间主任李容波介绍说。

  因此,聚丙烯车间就此问题展开讨论,设备主任刘培柱率先提出“回收”理念,设备小组立即展开讨论,最终决定在指定位置连接两个甩头,之间利用金属软管进行连接,使中间体吹扫丙烯全部返回到一级入口缓冲罐之前,出来后再直接返回一级入口分离罐重新使用。

  改造思路理清后,聚丙烯车间立即组织评估、设计,快马加鞭推进施工,“早一天完成投用,早一天拿到效益。”设备员郑义吉积极协调各项备件、物资,组织安排人员,确保项目快速完成并投用。

  在不影响装置正常运行的前提下,3号聚丙烯装置仅增加一条管线,将中间体吹扫气引至一级入口缓冲罐,使原本被燃烧的丙烯重新变为物料,不仅避免了物料浪费,同时保留去火炬流程,如缓冲罐无法回收更多尾气时,依旧可以利用火炬系统稳定压缩机出口压力,避免压缩机出口压力过高联锁停机,为系统平稳运行增加双保险。

  此次改造不仅杜绝了浪费,增加了经济效益,同时进一步降低火炬负荷,提高了环保水平,实现效益与环保的双收益。

  “要继续探索类似的优化调整方案,推动‘短平快’技改技措项目尽快实施,持续降低装置物耗能耗,同时做好专项培训,保证装置平稳运行。”李容波在会议中再次强调。

  (周月明)


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