“新脱轻塔停车检修后,由于停用高压副产蒸汽,一号高压装置的高压副产蒸汽只能用于发电,使用效率只有10%,为避免效益流失,请尽快做出调整。”在钉钉工作调度群里,茂名石化负责人提醒道。
自5月13日新脱轻塔停车以来,车间组织员工加班加点加快推进新脱轻塔检修,顺利完成拆装塔罐类容器人孔共9个、塔盘通道板共20层,拆装轴流风机1台、换热器4台,拆装封头4个、管箱4个,拆装换热器附属管线及设施,检修检修、试压,塔内组焊缝打磨理化检验等一系列检修工作,历时5天,提前了4天完成检修任务。
茂名石化化工分部丁烯车间按分部要求,坚持从优化节能管理中扣效益,成立优化小组对“节能回收”工作进行研讨,组织员工开展优化工作,并密切关注跟踪落实。在下游装置停车待料检修期间,按物料处理量需求仅开一条塔即可,由于新建脱轻塔有利用高压副产蒸汽管线,若停用旧脱轻塔可大大减少外购低压蒸汽,同时,也可最大限度回收利用高压副产蒸汽,有效地减少能量损失。
新脱轻塔检修完后,车间决定立即将旧脱轻塔停下来,改为开新脱轻塔,继续利用高压车间的高压副产蒸汽,以提高能量利用效率,当月就能利用高压副产蒸汽1248吨,减少外购动力成本超20万元。(余海燕)